ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມທີ່ບໍ່ດີຂອງເຄື່ອງ SMT?

ພວກ​ເຮົາ​ມັກ​ຈະ​ພົບ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດູດ​ຂອງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ແລະ​ທຸກ​ຍາກ​ເຄື່ອງ SMTໃນຂະບວນການຂອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ SMT ສໍາລັບການຜະລິດແລະການປຸງແຕ່ງ, ບາງຄັ້ງເຖິງແມ່ນວ່າການດູດແມ່ນຫຍາບ, ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະຖານະການນີ້?ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າມັນແມ່ນຄຸນນະພາບຂອງເຄື່ອງເລືອກແລະສະຖານທີ່, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນບໍ່ແມ່ນ.ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນມີຫຼາຍສາເຫດມາຈາກສາເຫດຕໍ່ໄປນີ້, ໃຫ້ເຮົາພິຈາລະນາເບິ່ງ.

I. ໄດ້ຫົວສີດ SMTບັນຫາ.

ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດດູດຊຶມທີ່ບໍ່ດີ, ທໍາອິດທີ່ຈະຕ້ອງກວດເບິ່ງ nozzle ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຖານະການ, ເພາະວ່າເກືອບ 80% ຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກ nozzle.

II.ໄດ້ເຄື່ອງປ້ອນ SMTປະກົດວ່າຜິດປົກກະຕິ.

Feeder ແມ່ນການສະຫນອງການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົານໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນ, ຖ້າ Feeder jam ຫຼືການຕິດຕັ້ງມີບັນຫາ, ຍັງຈະມີບັນຫາງ່າຍ, ເຊິ່ງຍັງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມທີ່ບໍ່ດີ.

III.ຄວາມກົດດັນອາກາດພາຍໃນຂອງເຄື່ອງຕິດຕັ້ງແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.

ພວກເຮົາຕ້ອງກວດສອບຄວາມດັນອາກາດໃນຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ, ຫຼາຍຄັ້ງຄວາມກົດດັນອາກາດຈະຮົ່ວໄຫລ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເສີມການດໍາເນີນການ, ຄວາມກົດດັນອາກາດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະຕິບັດຫນ້າ nozzle, nozzle ກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີ່ຈະດູດຊຶມ, ຄວາມສາມາດໃນການ ດູດແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄວາມກົດດັນອາກາດ.

IV.ບັນຫາຄວາມສູງຂອງການດູດຊຶມທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຖ້າພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບເຄື່ອງບັນຈຸເຂົ້າຮຽນແມ່ນຕ່ໍາເກີນໄປທີ່ຈະດູດຄວາມສູງ, ມີການດູດຊຶມສະຖານະການແມ່ນຍັງພົບເລື້ອຍຫຼາຍ.ພວກ​ເຮົາ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຊ້າ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ທີ່​ດີ​, ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຊ້າ​.

ຄຸນນະສົມບັດຂອງNeoDen10 ເລືອກແລະສະຖານທີ່ເຄື່ອງ

1. Equips double mark camera + double side high precision flying camera ຮັບປະກັນຄວາມໄວສູງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມໄວທີ່ແທ້ຈິງເຖິງ 13,000 CPH.

ການນໍາໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງໂດຍບໍ່ມີຕົວກໍານົດການ virtual ສໍາລັບການນັບຄວາມໄວ.

2. ຮ່າງກາຍ Marbel, ນ້ໍາຫນັກ 1100KG, ຢືນແຂງໂດຍບໍ່ມີການສັ່ນ.

3. ດ້ານໜ້າ ແລະດ້ານຫຼັງມີລະບົບການຮັບຮູ້ກ້ອງບິນຄວາມໄວສູງລຸ້ນທີ 4, ເຊັນເຊີ US ON, ເລນອຸດສາຫະກຳ 28 ມມ, ສຳລັບການຍິງບິນ ແລະ ການຮັບຮູ້ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ.

4. 8 ຫົວເອກະລາດທີ່ມີລະບົບຄວບຄຸມວົງປິດຢ່າງເຕັມສ່ວນສະຫນັບສະຫນູນ feeder 8 ມມທັງຫມົດພ້ອມໆກັນ, ເລັ່ງເຖິງ 13,000 CPH.


ເວລາປະກາດ: 21-11-2022

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງເຈົ້າຫາພວກເຮົາ: